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【检修知识】主动变速器培修中细节的主要性

来源:网络转载 2022-09-24 14:42:25 阅读:

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在自动变速器的维修过程中,细节决定了整个维修质量,由于自动变速器结构复杂且 通过实际工作中遇到的几个故障实例,说明了注重细节对自动变速器维修质量的重要性。 一辆上海大众帕萨特l 8t车,装了01n自动变速箱,总是烧行星架和单向离合器。 自动变速器来维修的时候,已经被其他修理厂拆了。内部的单向离合器已经严重烧毁,行星架已经损坏。 当时修理厂的人说,因为同样的问题,自动变速器已经修理过一次了,这是第二次出现故障,时隔不到一个月。 基于这一现象,我们深入分析了整个故障,得出两个推论:一是单向离合器出了问题导致单向离合器损坏;第二,在维修过程中,维修人员的装配有问题,也就是说行星架内的轴承或垫片少了,导致行星架与大太阳轮之间的间隙变小,产生相对摩擦,导致行星架被高温烧坏。 但在烧毁的行星架中发现了轴承和垫片,所以排除了第二种可能。 修理厂修理工的询问证实了第一种推断的可能性,就是单向离合器本身有问题,因为修理工说因为当时没有新的单向离合器,所以只能换一个旧的,而且不是特别好。 在这次维修中,我们更换了新的单向离合器和新的行星架,并仔细检查了其他部件,并按照装配标准进行了装配。 装车已经三个多月了,没有出现过故障。 例2某01n自动变速器因换挡冲击入厂保养。维修后发现有打滑现象。反复分析失败后,重新分解检查。结果发现b2刹车间隙过大。b2制动器调整间隙后,重装排除故障。 例31搭载4t65-E自动变速器的沃尔沃xc90,进厂维修时故障自诊断系统报告的故障是4档传动比不正确。 对于4t65-E自动变速器,4档传动比错误是常见故障,一般是4档传动轴磨损严重,电磁阀损坏造成的。 自动变速器解体检查发现4档传动轴磨损严重,检查4档活塞。没发现问题,但是阀体卡住了。因为全新的阀体价格昂贵,所以换了一个旧阀体,改装后才使用。 更换损坏的零件并重新组装。 但是装车后发现,原来的故障虽然排除了,但是又出现了两个新的故障现象,换挡冲击和4挡打滑。 通过对车辆的故障检测,未发现故障码,认为更换的阀体和电磁阀可能有问题,于是将自动变速器拆下,更换了新的电磁阀和阀体,再次进行路试,换挡冲击现象消失,但4挡打滑故障依然存在。 当时整个维修都瘫痪了,也不知道是什么问题。检查油压是正常的。装配工说摩擦片间隙在标准范围内。 我能想到的几乎都一一证实了,没有错。大家已经迷茫了一整天。最后一个修理工说我装的活塞可能有问题。 无奈之下,只能拆下自动变速器重新检查。结果发现4档活塞已经损坏,有泄压现象。到现在,这个问题已经找到了,变速器已经重新严格装配。装车后一切正常,故障完全排除。 例4。一辆装有cvt(无级自动变速器)的奥迪a6轿车因换挡冲击进厂维修。 检查后发现阀体数据有误,更换了全新的阀体。装车后试车一切正常,但交付后车主没到家,因为不会换挡把车拖了回来。 把车抬起来,打开自动变速器后盖,发现换挡摇臂掉出来了。 仔细检查后发现新阀体的摇臂孔较大,而老款阀体的摇臂较细。用粗杆更换摇臂后,问题得到了解决,但维修站又接到了一次投诉。 例51一辆配备maxa自动变速箱的广本雅阁轿车因打滑故障进厂维修。 维修后,打滑现象消失,但自动变速器内部有异响。重新拆解后检查自动变速器,发现轴上少装了一个轴承垫片,重新安装垫片后异响消失。 通过上面的故障实例,我们不难发现,在自动变速器的维修过程中,细节是多么重要。对于这些问题,经济和声誉损失成为最终结果。 但是回过头来看,这些问题能避免吗?答案是肯定的,可以避免。 总有人在问,为什么自动挡总是修不好?为什么自动变速器总是返工?答案只有一个,那就是不够细心。 如果在维修过程中彻底分析故障,而不是凭经验维修,还会出现这个问题吗?如果维修时仔细检查每个部件,还会出现这个问题吗?如果严格按照技术要求装配,还会出现这个问题吗?答案是否定的。 有句话叫细节决定成败,我们引用为细节决定一次保养的成功率。 是的,只是细节决定一切。它可以让一件事情由复杂变简单,也可以让一件事情由简单变复杂。 自动变速器的保养也是如此。成败在于细节,那么如何注意这些细节呢?我觉得有两个因素:一是专业知识。 专业知识是实践的翅膀。没有专业知识,实际操作起来会很困难。如果对自动变速器的结构和工作原理了解不够,会对自动变速器的故障诊断和装配造成很大的阻碍。 所以作为自动变速器维修人员,一定要学好专业知识,只有专业知识和实践才能提高自动变速器维修的质量。 第二是责任。 责任很大程度上决定了整个维修质量。 为了客户的方便和公司的利益,做好这两件事的唯一方法就是注重细节。这样才能提高自动变速器一级保养的成功率。 如果我们知道细节在维修中的重要性,那么回头看看上面提到的故障,我们能避免吗?有,当然有,因为细节有问题,都是不小心造成的。 第一次失败是因为当时没有新的单向离合器,换了一个旧的,但是没有考虑到单向离合器工作不好带来的影响,这种影响有时候表面上看不出来。直到故障发生,我们才知道。如果考虑到这些因素,我想没有人会这么做。 第二个故障是装配质量问题。如果按照标准间隙装配,绝对不会出现这个问题(标准间隙是1.5 mm ~ 2.0 mm,但维修人员装配的实际间隙是4.0 mm)。作为一个修理工,标准间隙肯定是知道的,但是为什么会出现这个问题,是经验的错。有的维修技术人员以为自己已经很熟悉了,就不需要测量了,但是谁又能说自己就是自己呢? 第三个失败案例完全是责任问题。如果工作中责任心不够,就没有素质可言。一个活塞,仔细组装是不会损坏的,组装后再检查,不可能发现不了问题。这都是工作疏忽,工作流程减少造成的。 第四个和第五个失败案例也说明了同样的问题。 总之,细节对我们来说很重要,直接决定了维修的质量。 所以希望同事们能注意这些细节,这也是一个修理工应该具备的基本素质。 还是那句话,成败在细节。

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