【检修知识】02E DSG主动变速器换挡打击毛病剖析与消除
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故障现象一辆02edsg自动挡的2009款迈腾1.8t轿车,行驶里程在7.8万km左右。由于自动变速器换挡冲击故障,该车在工厂进行了维修。据驾驶员反映,汽车在热机行驶过程中,从3挡换到4挡时有换挡冲击现象,从5挡换到4挡时也有顿挫感。另外,在行驶过程中可以听到自动变速器中的咔嗒声。
原理分析为了找出故障原因并排除,有必要了解自动变速器的工作原理。根据相关资料,02DSG自动变速器中gi93的油路循环如图1所示,其工作过程如下。当单向阀离合器kl接合时,它可以将动力传递到1档、3档、5档和倒档。当离合器k2接合时,动力可以传递到2档、4档和6档。和kik2由自动变速器控制单元控制,只能接合其中一个以传输动力,另一个必须断开。以3挡换到4挡的过程为例。参照图1,可以看出,当自动变速器处于3档时,k1由离合器调节阀n215控制接合,/0/的扭矩通过3档传递给主减速器。当需要升到4档时,换档阀n90通电打开,油压到达多路转换器的4档和R档对应的油口。此时,多路阀n92也通电打开,主油路的油压通过多路阀到达多路器的右端,克服多路器弹簧的预紧力,使多路器的活塞向左移动。此时,作用于多路转换器4档的油路通过换档阀n90接通。四档调节器在油压的作用下推动四档拨叉移动,从而带动四档同步杆的滑套,使四档与输出轴2啮合实现换档,但此时k2尚未啮合,四档动力传递仍未实现。自动变速器控制单元控制离合器调节阀n216逐渐打开,同时控制离合器调节阀n215逐渐关闭,最终增加离合器k2的压力使其完全接合,同时降低离合器k1的压力使其完全断开,从而实现不中断动力传递的换挡(图2)。
那换挡震荡是怎么产生的呢?笔者认为,换挡冲击的成因可以从以下两个方面来分析。
(1)离合器交替接合的正时问题。如图2所示,如果k1释放太慢或k2接合太快,两个离合器重叠时间可能太长,造成干涉和冲击。但是如果重叠时间过短或者k1和k2的扭矩增减不匹配,会造成扭矩波动或者动力传递中断,也会造成车辆换挡时的冲击和振动。
(2)离合器摩擦的问题。离合器通过摩擦力矩传递动力,摩擦力矩与摩擦片的静摩擦系数和离合器油缸的工作压力有关。随着摩擦片磨损后间隙的增大和静摩擦系数的变化,离合器的接合扭矩也会发生变化。再加上机油粘度、油路密封等因素的影响,机油压力会出现波动,扰乱离合器接合的平顺性,可能导致换挡冲击。
根据对换档冲击原因的分析可知,换档冲击的主要原因是影响k1和k2接合或分离正时的原因或零件,导致自动变速器工作过程中气缸压力和离合器接合摩擦力矩的变化。因此,对于换挡冲击故障,故障原因可以系统地归纳为以下三个方面。
(1)电控系统故障,包括传感器信号失真、执行器不灵敏或故障、电控单元和电路故障等。考虑到故障主要发生在3档到4档时,所以检查与3档和4档相关的传感器和执行器是很重要的,如换档电磁阀n88、挡位调节位移传感器g487和g488等。除此之外,也可能是电控单元的故障。
(2)换档油路压力异常主要涉及相关油路和滑阀,包括多路复用器、档位调节器、k1和k2离合器等。,这可能会导致泄漏、堵塞和卡住。
(3)机械传动部件磨损,如k1、k2离合器工作间隙过大,拨叉位移不准确。
故障诊断应遵循从烟囱外到肉,从简单到复杂的原则。先检查自动变速器是否有电控系统故障,再检查控油阀体的油控(包括油路的清洁度和紧密度)、滑阀、档位调节器等是否正常。灵活到位,最后,拆卸自动变速器,检查自动变速器内部的离合器间隙和齿轮对准。连接vas6150,进入自动变速器控制单元读取故障代码,没有存储故障代码。为了消除自动变速器控制单元数据混乱或不匹配的影响,维修人员根据相关技术要求对自动变速器控制单元软件进行了升级。升级后的试运行表明,故障症状没有明显改善。此时将档位换到N档,进入引导功能,读取车辆自动变速器控制单元的数据流。初步观察,相关传感器数据无明显异常。考虑到离合器和气门清洗箱的系统油压和控制油压对换挡影响较大,选取相关压力控制等主要参数进行动态观测,并与正常车辆进行对比。
检测正常车辆时,车内人数为2人,负载保持在15% ~ 25%。让车辆在平坦的路面上行驶,观察车辆从1档逐渐换到5档时主要参数的变化。正常车辆,主压力阀n2 17的电流基本稳定在0.816a~0.835a,ki、k2的离合器调节阀n215、n216的工作电流一般在0.45a ~ 0.56a变化,换挡时n215的电流;小,n216电流增大,增减变化都比较平稳。经过多次试验,只有在k1和k2离合器交替切换重叠时,k2离合器调节阀n216的控制电流才会偶尔上升到0.85 a。在上述条件下驾驶时,k1或k2的压力大多在0巴到3.81巴之间变化(1巴= 100千帕)。如果路面不平,车辆载荷或节气门开度变大,k1或k2的压力值会增大。注意,每个换档执行器的数据通常高于规定值。这不是故障现象,如果不进行对比测试,容易造成误判。
对比检测故障车辆,从3档开始检查车辆& # 39;换到4档& # 39;,可以观察到n217的控制电流波动范围较大,说明控制单元在较大范围内调节系统油压;N2 6控制电流经常在0.35a-0.85a之间变化,偶尔达到1.236 a,说明电控单元在不断调整k2离合器的实际压力,使其值尽可能保持在正常范围内。据此分析,三档换到四档时,系统油压可能会泄漏(尤其是热机情况下机油变稀)。四档换档执行器因压力不足无法正常工作,换档拨叉位移无法到达预期位置或到达时间滞后。自动变速器控制单元通过g488的信号确认拨叉位移不足,于是通过闭环控制功能增加主油压,使拨叉能够移动到位。但由于主油压的升高和时滞的影响,k1和k2的滑移控制和动力切换控制会受到影响,造成换挡动力传递的干扰,产生换挡冲击,同时油压过高会造成4档拨叉工作时异响。另一方面,k2接合时,由于切换时间的滞后会有干扰,离合器处也会有卡嗒卡嗒的声音。查询系统油路图(图1)后发现,4档换档执行机构油路压力下降除了滑阀箱油路泄漏、堵塞或元件卡死外,还有可能是换档执行机构(换档拨叉油缸)活塞磨损造成的。但由于换挡执行机构拆卸过程复杂,决定先更换滑阀箱。
故障排除更换滑阀箱后试运转,故障排除,表明故障确实是滑阀箱内部漏油、堵塞或元件停滞引起的。
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